在谈及大基地制氢项目的安全保障时,饶洪宇指出,当前氢能行业面临诸多挑战,特别是大型碱性制氢装备存在的诸如槽体漏液、性能衰减快等。为确保产品的稳定可靠,三一氢能在其最新的1000Nm³/h圆形电解槽上进行了全面升级。
通过改进双极板和垫片制造工艺、采用新型流道、搭载高性能催化电极和PPS隔膜等措施,显著提升了槽体的运行可靠性,并将直流能耗稳定在4.3-4.4kWh/Nm³。
针对高可靠性的解决方案,三一氢能采取了多项创新技术,包括大直径极板技术、优化密封结构、升级紧固系统以及改进电镀工艺等,这些举措极大地提高了产品的运行可靠性和长期耐腐性能。
在确保产品低电耗稳定方面,三一氢能也下足了功夫:
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搭载新一代电极:第五代雷尼镍电极,过电位和耐受性等核心指标行业领先; -
搭载新一代隔膜:第三代PSS隔膜,升级面电阻、气密性和强度; - 优化槽体流场:研发新型复合型流道,依托槽体仿真和试验技术,小室流场均匀性提升30%。
此外,三一氢能在ALK路线上进行了方形槽拓展,通过突破带压运行、新型零极距等核心技术,确保了产品的极佳稳定性,其直流电耗与宽功率波动范围均达到行业先进水平。三一氢能的带压方形槽较比市面上的常规电解槽具有诸多优势:
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低负荷气体纯度性能优秀:10%负荷纯化前气体纯度:氢纯度99.999%,氧纯度99.55%; - 能耗优秀:直流能耗3.94度/标方@2500A/㎡,4.37度/标方@10000A/㎡;
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模块化设计:同平台中框可覆盖500-3000标方客户需求; -
可维护性优异:单电解小室更换时长<2小时。
在实际应用方面,三一氢能成功交付吉电大安项目8套1000标方碱性电解槽、2套4000标方分离和纯化系统。同时,已建成并投用24MW级电解槽整机试验平台。
三一氢能整机试验平台运行测试累计超数千小时,为多款圆形、 方形电解槽以及 BOP系统等快速验证和迭代提供有力支撑。
依托于圆形槽、 方形槽等不同技术路线数千小时整机测试积累, 三一氢能已制定单槽和多槽的整机试验标准及测试管理规范,进一步助推氢能行业标准进步。
如今三一氢能的整机测试平台已成为行业标杆,该平台集性能检测、控制策略优化、可靠性验证等功能于一体,为产品的高稳定性与可靠性保驾护航。
来源:三一氢能